“产品一次合格率必须逐步提高,次生氢铝产量只能减少,不能增加!”当前氧化铝行业价格波动加剧,中州铝业百日攻坚活动进入关键期,中州铝业党委下达的硬指标,如重锤般敲在中州新材料全体员工心上。
彼时的氢氧化铝大仓,每月都有次生氢铝堆积,可消化渠道却接连亮起“红灯”。抓烧处理暂停,返溶系统受熟料窑运行台数限制无法连续运转,净水剂处理更是杯水车薪。
“公司上下都在抠成本、挤效益,可看着这么多次生氢铝占场地、耗资金,我们急啊!”成品一区域班长王建富的话,道出了一线员工的焦虑,更点燃了全员主动破局的决心。
次生氢铝的来源复杂多样:拜耳强洗送碳分产生的次生、各泵房设备放料污水、碳分组每半年碱煮后的物料,还有产品切换时的不合格品等等,这些最终都汇入氢氧化铝大仓。
全链条攻坚破难题
“次生氢铝管理就像家里过日子,既要控开销,更要拓出路,收支平衡才能良性循环。”中州新材料主管工程师刘东剑的比喻,让优化思路愈发清晰。中州新材料迅速组建技术、生产、质量多部门联动的专项攻关组,从“产、存、消”全链条打响次生氢铝减量提质攻坚战。
实验室里,技术攻关团队的灯光常亮至深夜。历经30余次配比试验,他们摸索出净水剂生产“黄金配方”,这一配方实现日消耗8.8吨次生氢铝。
成品一区域过滤岗位员工提议改造流程,将5# 带式过滤机滤液从次生溶液系统改道至拜耳法母液系统。该建议采纳实施后,每月少产生50吨次生氢铝,月降本数万元。
改进碳分5# 出料流程冲洗流程,用白洗替代生产水后,次生浆液得到有效净化;成品二区域12# 槽污水浆液改入溶出粗液槽,“掐断”一条次生氢铝“生产线”。
最新数据显示,一系化改进措施落地后,次生氢铝月产量降幅50%。
从“减量”到“增值”的新征程
目前,公司建立次生氢铝督办台账,让每吨次生氢铝都有“身份证”,从产生到处理全程可查、责任到人。中州新材料生产质量办公室主管指着集控大屏介绍,“数据实时更新、异常即时预警,指标已纳入全员绩效考核,人人都是次生氢铝‘管理员’。”
“干了这么多年,从没见过对次生氢铝这么较真的时候。”老员工苏师傅感慨。
“我们不能满足于‘减量’,还要追求‘增值’”。在次生氢铝优化专项会议上,中州新材料负责人明确新方向:研发次生氢铝高值化利用技术,让“次生氢铝”变“原料”;搭建智能化监测平台,实现全流程精准管控;培养工艺优化人才梯队,为持续改进储备力量。
次生氢铝优化不是阶段性任务,而是长期必答题。中州新材料以“永远在路上”的执着,为打赢降本增效攻坚战、实现高质量可持续发展不懈努力。