三门峡明珠电冶有限公司双根碳棒起弧”技术试验成功,并投入生产实践,开炉首包刚玉块物理外观合格率达100%,实现了环保、质量、成本三重提升,开创了冶炼行业起弧的先例。
在白刚玉冶炼行业,起弧环节作为冶炼流程的“第一棒”,对冶炼生产的后续开展产生着直接影响。长期以来,白刚玉冶炼普遍采用四根碳棒同时起弧的传统工艺,这一起弧方式不仅增加生产原料成本,更因碳棒燃烧产生的残渣,影响产品物理外观,提高二氧化碳排放量,拉低产品合格率。
为有效控制生产成本,提高产品合格率,电冶公司紧紧围绕“算账搞生产、算账抓经营”理念,组建了由冶炼工技术骨干组成的技术攻关小组,聚焦起弧方式的优化升级,从电弧物理特性、电流电压调控、碳棒材质适配等多个角度开展研究,通过近20次试验调整,根据单根碳棒起弧时的能量分布规律,确定了较佳的电极插入深度与角度,并逐步优化电流参数,解决了双根碳棒起弧时易出现的电弧漂移、温度不足等问题,确保双根碳棒起弧方式在开炉作业中稳定使用。
此次双根碳棒起弧技术的成功应用,不仅降低了碳棒起弧过程中二氧化碳、粉尘等污染物排放量,而且有效降低了生产成本,同时保证了开炉第一包刚玉块的白度、硬度等关键指标。在接下来的工作中,电冶公司将继续深耕冶炼工艺优化,坚守绿色发展初心,为企业发展注入源源不断的技术动能。